“5G+智能制造”讓鋼鐵“熱”車間“冷”下來
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搶抓新一代信息技術(shù)快速展開窗口,以往鋼鐵工人汗流浹背的作業(yè)場景已不復(fù)存在,即使操控室遠離出產(chǎn)區(qū)域5公里,也能結(jié)束出產(chǎn)現(xiàn)場遠程精準管控,大大減輕了工人的勞動強度。
近來,我國多地呈現(xiàn)持續(xù)高溫氣候,空氣中熱浪滾滾,這對據(jù)守在出產(chǎn)一線的勞動者來說無疑是“火上澆油”。
對鋼鐵工人來說,他們經(jīng)常要守在上千攝氏度高溫的煉鋼爐旁,飽嘗高溫“烤”驗,即使炎炎夏日,煉鋼工人們也要穿戴厚重的安全防護服。
在這種情況下,怎么改進一線工人的作業(yè)環(huán)境、有用減輕他們的勞動強度、保證一線工人的健康和作業(yè)安全顯得尤為重要。
近年來,坐落江蘇的中天鋼鐵集團有限公司通過搶抓新一代信息技術(shù)快速展開窗口,“5G+智能制造”運用場景在該企業(yè)遍地開花,諸多數(shù)字化改造項目落地,以往鋼鐵工人汗流浹背的作業(yè)場景已不復(fù)存在,廠區(qū)的“熱”車間現(xiàn)已“冷”下來。
智能化改造的降溫“涼”方
火紅的鐵水在罐內(nèi)翻滾,數(shù)米開外就感覺一股熱浪撲面而來……現(xiàn)現(xiàn)在,在中天鋼鐵,現(xiàn)已很難見到這些傳統(tǒng)的鋼鐵出產(chǎn)場景,工人們坐在自動化操控室就能遠程煉鋼,結(jié)束“有人值守、無人操作”的政策。
走進中天鋼鐵5G數(shù)字調(diào)度室,這兒與出產(chǎn)現(xiàn)場一墻之隔,室內(nèi)溫度卻顯示僅有26攝氏度,60個出產(chǎn)監(jiān)控畫面一目了然呈現(xiàn)在眼前,作業(yè)人員坐在調(diào)度室內(nèi)即可隨時監(jiān)控出產(chǎn)動態(tài)。
“曾經(jīng)需求在煉鋼區(qū)查看出產(chǎn)狀況,現(xiàn)在隔著屏幕就能隨時供應(yīng)出產(chǎn)指導(dǎo),幫忙調(diào)度廠區(qū)出產(chǎn),實在遠離高溫?zé)掍搮^(qū)域。”中天鋼鐵三煉鋼調(diào)度員蔣立峰說。
近年來,中天鋼鐵將“智改數(shù)轉(zhuǎn)”作為企業(yè)戰(zhàn)略,打造以出產(chǎn)、運營、服務(wù)、決策為中心的“3+1”智能化途徑,將智能化改造布置落實到每一個產(chǎn)線、每一個崗位,即使在炎炎夏日,一線操作人員也能在涼爽的操控室內(nèi)舒適作業(yè)。
在中天鋼鐵第三煉鋼廠連鑄工段,鋼坯噴碼機器人現(xiàn)已取代人工噴碼操作。原本,工人要在出產(chǎn)現(xiàn)場忍耐高溫并結(jié)束人工書寫,字體清楚度、準確度無法保證。
現(xiàn)在,噴碼機器人鋼坯標識字體作用清楚易辨認,作業(yè)現(xiàn)場也轉(zhuǎn)到冬暖夏涼的操控室內(nèi),大大減輕了工人的勞動強度。
出產(chǎn)環(huán)境更安全
上一年8月,全國第一批5G試點演示數(shù)字工廠正式在中天鋼鐵第三煉鋼廠投用,這也是江蘇首家“5G+數(shù)字鋼廠”。在這兒,隨處可見的5G技術(shù)讓出產(chǎn)變得更加安全和高效。
其間,憑仗VR(虛擬現(xiàn)實)眼鏡,可“行走”在按1∶1比例打造的3D全景實時出產(chǎn)現(xiàn)場,全部出產(chǎn)數(shù)據(jù)一目了然;在遠程操控系統(tǒng)支持下,每爐鋼鍛煉時長均勻縮短30秒;在智慧天車調(diào)度室,以往的行車操作工都是在高空作業(yè),每次需求花費5分鐘爬上5層樓高的天車操作室,現(xiàn)在他們在操控室內(nèi)就能實時遠程、多視角操控天車……這些新技術(shù)在降低安全危險的同時,也大大改進了工人的作業(yè)環(huán)境。
在軋鋼廠的出產(chǎn)現(xiàn)場,加熱爐焚燒操控系統(tǒng)、鋼坯入爐辨認系統(tǒng)等一系列的智能化運用讓工藝設(shè)備處處長滿“眼睛”和“感受器”,它們把出產(chǎn)流程的每一處細節(jié)詳細呈現(xiàn)給操控室的作業(yè)人員,主操工只需坐在主控室內(nèi),在鍵盤上動動手指,就能結(jié)束初軋、精軋、打包等流程,一批批鋼材“一鍵”軋制結(jié)束。
現(xiàn)在,通過樹立智慧安全途徑和安全出產(chǎn)處理一體化途徑,集成“數(shù)字孿生系統(tǒng)途徑”“5G行車遠程操控系統(tǒng)”“轉(zhuǎn)爐出產(chǎn)過程AI視覺監(jiān)測系統(tǒng)”“爐前全自動篩分系統(tǒng)”等智能化系統(tǒng),企業(yè)多個項目結(jié)束“機械化換人、自動化減人”,為企業(yè)和員工安全展開保駕護航。
打造“智造”新手刺
焦化廠配備智能環(huán)保煤場、自動包裝系統(tǒng),軋鋼廠選用自動點數(shù)系統(tǒng)、自動焊標牌系統(tǒng),“無人天車”大大提高操作精準度……在中天鋼鐵綠色精品鋼出產(chǎn)基地——中天鋼鐵集團(南通)有限公司,通過全面運用“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”技術(shù),高端工業(yè)機器人逐漸替代現(xiàn)場人工,出產(chǎn)現(xiàn)場“一張圖”管控,即使操控室遠離出產(chǎn)區(qū)域5公里,也能結(jié)束遠程精準管控。
“特別是行將上線的智能員工卡,將具有人員高精定位、一鍵救助、要點危險區(qū)域管控、智能報警安全帶、智能巡檢等多重安全防護功用,全部數(shù)據(jù)實時聯(lián)通數(shù)控中心,有用保證出產(chǎn)、人員安全。”中天鋼鐵南通公司安全處處長李紅斌說。
記者了解到,目前,中天鋼鐵安身“一總部多基地”建造規(guī)劃,已打造結(jié)束“一張網(wǎng)”“兩途徑”“五運用集群”“二十運用場景”的5G矩陣式運用生態(tài),即基于5G技術(shù)的工廠全聯(lián)接傳輸網(wǎng)絡(luò),工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)途徑、工業(yè)大數(shù)據(jù)途徑兩大運用途徑,綠色環(huán)保、節(jié)能低碳、處理立異、產(chǎn)品提檔晉級、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同五大運用集群,無人料場、超低排放、動力集控、智慧安全、數(shù)字孿生、智慧物流等二十個運用場景。
跟著智能化改造的不斷推進,活躍的成效正在閃現(xiàn)。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,在中天鋼鐵第三煉鋼廠,2021年設(shè)備故障率較2019年下降70.7%。
與此同時,企業(yè)成立“皓鳴科技”專業(yè)信息技術(shù)公司,聚集了200余名高層次工業(yè)軟件研制人員,在賦能企業(yè)內(nèi)部數(shù)字化轉(zhuǎn)型的同時,進行技術(shù)輸出;研制了具有徹底自主知識產(chǎn)權(quán)的“工網(wǎng)寶”“中天云商”等信息化途徑,供應(yīng)供應(yīng)鏈全流程一站式在線服務(wù),結(jié)束智能化大規(guī)模定制出產(chǎn)、按時出產(chǎn)、柔性出產(chǎn)。
甩掉傳統(tǒng)標簽,打造“智造”新手刺?,F(xiàn)在的中天鋼鐵,持續(xù)在智能化制造、網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同、個性化定制、服務(wù)化延伸、數(shù)字化處理等領(lǐng)域深耕,從鋼鐵產(chǎn)品制造者向鋼鐵歸納解決方案供應(yīng)者富麗轉(zhuǎn)身。
“信息技術(shù)和處理革新的充沛交融,將全面提高處理效率、結(jié)束柔性出產(chǎn),助力集團構(gòu)建‘低碳綠色、布局優(yōu)化、技術(shù)先進、安全可靠、效益出色’的鋼鐵新生態(tài)。”集團總裁助理、信息工程部部長魏巍說道。(來源:工人日報記者王群通訊員葉虎)
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5G+智能制造運用場景
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