1臺XG958型裝載機出現(xiàn)負載時動臂提升緩慢現(xiàn)象,滿載額定轉速下提升動臂需要12 s左右,比正常動臂提升時間多5 s左右。
該機的工作液壓系統(tǒng)如附圖所示,主要由先導泵、選擇閥、先導操縱閥、工作泵、優(yōu)先卸荷閥、分配閥(包括動臂滑閥、轉斗滑閥、安全閥、轉斗無桿腔溢流閥、轉斗有桿腔溢流閥、轉斗有桿腔補油單向閥、浮動單向閥)、轉斗缸和動臂缸等組成。
由于裝載機液壓系統(tǒng)執(zhí)行元件速度快慢取決于流量的大小,所以XG958型裝載機動臂提升緩慢的主要原因應是壓力油的流量不足。而造成流量不足的原因可能有:系統(tǒng)元件及連接管路外泄漏嚴重;液壓油變質;吸油管濾網堵塞、老化或系統(tǒng)進空氣,造成液壓泵吸油不足;工作泵內漏引起供油量不足;液壓缸內漏;分配閥閥芯與閥體間隙過大;先導壓力過低;優(yōu)先卸荷閥壓力過低或密封不良,導致合流油液不足;柴油機轉速低。
首先檢查油液泄漏和變質問題。啟動裝載機,加大油門將鏟斗收到極限位置后停留片刻,檢查工作液壓系統(tǒng)元件及連接管路未發(fā)現(xiàn)外泄漏。檢查液壓油品質也無問題。
其次,檢查液壓泵和進油濾網。加大油門將鏟斗收到極限位置后,認真辨聽工作泵無異響。檢查液壓油油位正常,進油濾網無堵塞。觀察油液無泡沫。用手觸摸工作泵,無過熱現(xiàn)象。
再次,檢查動臂缸及分配閥是否內漏。將動臂舉升至極限位置,做好防護措施防止動臂下落,再拆卸任一動臂缸有桿腔的油管,撤除防護措施觀察出油狀況,結果未發(fā)現(xiàn)液壓油流出現(xiàn)象,由此判定動臂缸無內漏。拆解分配閥,檢查閥芯、閥體無拉傷等異常情況。
然后,檢查先導壓力和卸荷壓力。操縱先導手柄將動臂提升到最高位置,同時加大油門測量先導系統(tǒng)壓力,結果測得的先導壓力高于2.5 MPa,屬正常范圍。
最后,在滿載怠速情況下提升動臂,測量裝載機卸荷壓力只有8 MPa,低于正常卸荷壓力13 MPa。由此分析認為,由于裝載機卸荷壓力過低,導致轉向泵的油液不能夠充分與工作泵的油液合流,最終造成裝載機動臂提升緩慢。
將卸荷壓力調到正常值后試機,滿載額定轉速下,提高動臂時間為6.5 s,動臂提升緩慢故障消失。