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門座起重機圓筒門架的修復(fù)

來源:中國起重機械網(wǎng)
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     武漢理工大學武漢港機質(zhì)檢中心孫昌之某港口有3臺門座起重機(額定起重量40t,1臺;額定起重量10t,2臺)于1977年先后在碼頭投產(chǎn)使用,其圓筒門架的結(jié)構(gòu)形式見。使用2年左右,圓筒門架的圓筒向水側(cè)方向傾斜,圓筒門架結(jié)構(gòu)之圓筒與主橫梁連接部位的加筋板與主橫梁連接處產(chǎn)生裂紋。圓筒底部主橫梁內(nèi)的加筋板多處發(fā)生斷裂,3臺門座起重機不能正常作業(yè)。
 
    1修復(fù)情況由于裝卸的需要,應(yīng)進行修復(fù)工作。經(jīng)港機質(zhì)檢機構(gòu)對3臺門座起重機進行有關(guān)項目檢測,找到故障原因,對原圓筒門架進行改造修復(fù),即將門架主橫梁內(nèi)部圓筒下面的加筋板去掉,在主橫梁內(nèi)對著門架主橫梁上翼緣板上的圓筒增加一圓筒,增加的圓筒將門架主橫梁的上、下翼緣板連接起來,相當于將門架主橫梁上方的圓筒伸到了主橫梁的內(nèi)部。為了增強主橫梁的強度和剛度,在主橫梁2側(cè)腹板的外側(cè)分別增加了2個半圓柱。
 
    2修復(fù)前后的檢測情況及檢測結(jié)果對照3號門座起重機圓筒門架結(jié)構(gòu)上關(guān)鍵點的相對變位檢測對中的測點A和B進行2種工況的相對變位進行檢測,其中工況1在修復(fù)前、后的吊鉤載荷均為0工況2在修復(fù)前的吊鉤載荷為5.5t,修復(fù)后的吊鉤載荷為11.t.工況1測點A相對于測點B的相對變位測試結(jié)果為:修復(fù)前的幅度為10mm,修復(fù)后的幅度為0工況2測點A相對于測點B的相對變位測試結(jié)果為:修復(fù)前的幅度為10mm,修復(fù)后的幅度為0;測點A相對于測點B的相對變位測試結(jié)果為:修復(fù)前的幅度為16mm,修復(fù)后的幅度為4mm.1號、3號門座起重機圓筒門架重要部位靜載應(yīng)力的檢測。在中,取多個測點進行2種工況測試(見表1),得出的應(yīng)力結(jié)果見表2.3圓筒門架修復(fù)前后檢測結(jié)果分析圓筒門架之圓筒上部關(guān)鍵點A相對于圓筒下端B點的相對變位,在圓筒門架改造修復(fù)前后的測量值相差很大,即改造修復(fù)后,測點A相對于測點B的水平變位較改造修復(fù)前有明顯降低。
 
    表明改造修復(fù)后,圓筒門架的剛度有明顯提高,達到正常工作要求。
 
    圓筒門架在改造修復(fù)前,1號門座起重機表1應(yīng)力測試工況表工況幅度試驗載荷/t臂架位置狀態(tài)修復(fù)前修復(fù)后1號機3號機1號機3號機臂架擺動平面平行于軌道臂架擺動平面與軌道成45°夾角工況1工況測點修復(fù)前修復(fù)后修復(fù)前修復(fù)后1號機3號機1號機3號機1號機3號機1號機3號機一一5試驗載荷為額定載荷的0.46倍時,測點中*大測試靜載應(yīng)力測點為A2,其應(yīng)力值為+161MPa,達到所用材料(Q235)的許用應(yīng)力(150~170MPa);3號門座起重機試驗載荷為額定載荷的055倍,測點中的*大測試靜載應(yīng)力測點為A9其應(yīng)力值為一156MPa接近所用材料(Q235)的許用應(yīng)力(150~170MPa)且結(jié)構(gòu)測點上的應(yīng)力分布極不均勻。圓筒門架改造修復(fù)后,1號門座起重機試驗載荷為額定載荷的0.88倍時,與上述修復(fù)前1號門座起重機對應(yīng)測點A2的測試靜載應(yīng)力值為+44MPa;3號門座起重機試驗載荷為額定載荷的1.1倍時,與上述修復(fù)前3號門座起重機對應(yīng)測點A9的測試靜載應(yīng)力值為一4MPa,結(jié)構(gòu)測點上的應(yīng)力分布趨均勻。
 
    通過上述對比分析,說明改造修復(fù)后,圓筒門架重要部位測點上的測試應(yīng)力值較改造修復(fù)前的測試應(yīng)力值有明顯的降低,圓筒門架結(jié)構(gòu)上的應(yīng)力分布較改造修復(fù)前有明顯的改善,應(yīng)力分布較均勻,消除了應(yīng)力分布的奇異現(xiàn)象,增強了圓筒門架的承載能力,使其達到了正常狀態(tài)。
 
    郵編:430063:2003技術(shù)改造輸送機系統(tǒng)重錘校核計算廣東電資產(chǎn)經(jīng)營有限公司沙角C電廠張向東1校核計算C7A/B輸送機系統(tǒng)的相關(guān)參數(shù)見表1.C7A/B輸送機重錘現(xiàn)在的實際重量(包括滾筒和支架)為G'=P'V+T沙角C電廠燃料系統(tǒng)共有18條帶式輸送機,自從1994年投產(chǎn)以來,C7A/B帶式輸送機故障率居高不下,膠帶駁口經(jīng)常撕開,膠帶老化快,更換頻繁,嚴重影響了安全生產(chǎn)。因此,筆者對C7A/B輸送機系統(tǒng)作了比較全面的理論校核,發(fā)現(xiàn)其重錘的重量明顯超出理論值。
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